�(jī)械加工行�(yè)�,液壓傳�(dòng)�(yīng)用非常廣�,如各類半自�(dòng)液壓傳動(dòng)車床等。這些�(jī)床在使用過程�,經(jīng)常出�(xiàn)諸如沖擊、爬行等故障,診斷維修時(shí),往往在液壓控制元�(如各類泵、閥)上找不到故障原因,致使維修工作陷入困�。而最終此類故障還是常在執(zhí)行元件上找到原因,即油缸活塞密封元件�(yán)重磨損所致。該類現(xiàn)象尤�“O”型密封圈見多�
�(shí)�1:某一CB3463-1程控六角�(zhuǎn)塔半自動(dòng)車床,在使用過程�,出�(xiàn)了轉(zhuǎn)塔刀架�(jìn)給速度無法�(diào)整的故障�(xiàn)�,截止閥2�(guān)閉后仍有爬行、前�,并且一直到油缸底部才能停止,機(jī)床無法正常使��
檢測與維修:檢查所有液壓控制元�,尤其是�(diào)速元件均沒發(fā)�(xiàn)任何問題。更換了部分�(diào)速閥,故障仍未消�。后�(jīng)過拆檢油缸發(fā)�(xiàn)活塞“O”型密封圈�(yán)重磨�,使油缸兩腔液壓油互竄所致。分析其原因,由�“O”型密封圈磨損�,油缸有桿腔與無桿腔間隙增大互通,�(dāng)�(guān)閉調(diào)速閥3或截止閥2�(shí),就等于切斷了油缸有桿腔的回油路。從理論上講,壓力油�(jìn)入油缸無桿腔�(shí),在活塞上形成一�(gè)推力F�,使活塞�(chǎn)生向有桿腔移�(dòng)的趨�,因?yàn)橛透子袟U腔回油關(guān)斷,腔內(nèi)油液迅速形成背�,使活塞兩端受力平衡而靜止不�(dòng),此�(shí)F�=F�,而無腔油液壓力因活塞受力面積不同而不�,即P�>P無。在�(shí)踐中,因油缸兩腔形成間隙互�,油缸腔�(nèi)壓力油有從高壓區(qū)向低壓區(qū)流動(dòng)的趨�,流�(dòng)一�(chǎn)�,腔�(nèi)壓力P有降�,P無升�,作用在活塞兩端的推力F�>F�,活塞失去平衡向有桿腔移�(dòng)尋覓新的平衡�(diǎn)。如此往�(fù),活塞一直移�(dòng)到有外力阻擋才能停止。上述現(xiàn)象的�(chǎn)生給�(jī)床的維修工作帶來了很大影�,更換油缸活�“O”型密封圈�,機(jī)床故障消�,運(yùn)行恢�(fù)正常�
�(shí)�2:某一CE7120液壓仿形車床,在工作中出�(xiàn)仿形刀架引刀下行�(zhuǎn)縱向�(jìn)給切削時(shí)沖刀,致使打刀、廢活現(xiàn)象頻�(fā),機(jī)床無法正常工��
檢測與維修:檢查各液壓控制元件均無故障,維修工作一�(shí)�(jìn)入盲區(qū)。拆檢刀架縱向油�,發(fā)�(xiàn)活塞油封“O”型密封圈外圓已經(jīng)磨平,同�(shí)�(fā)�(xiàn)活塞外圓尺寸不合要求(屬機(jī)床制造原�),直徑方向小于標(biāo)�(zhǔn)尺寸0.8mm,活塞和油缸體間隙很�,導(dǎo)致縱向油缸兩腔互通竄�。維修時(shí),更換了合格的活塞以�“O”型密封圈后機(jī)床沖刀故障排除。分析其原因是在仿形刀架引刀下行到位的瞬�,刀架整體受一�(gè)沖力F’,該力分解后有一�(gè)水平推力F’1作用于縱向油缸活塞桿�,與此同�(shí),電磁閥34E1-25B工作,縱向油缸有桿腔接通壓力油,無桿腔接通調(diào)速閥回油路,活塞有桿腔受力F由兩部分完成,一為F’1,另一為F1=A1P1,其中A1為無桿腔的受力面積,那么F=F’1+F1。正常情況下,活塞在力F的作用下開始向無桿腔移動(dòng),由于液壓油的不可壓縮�,無桿腔�(nèi)液壓油壓力急驟升高給活塞形成背�,活塞受力平衡按�(diào)速閥�(diào)定速度平穩(wěn)走刀。該瞬間因有%F’1的作�,縱向油缸腔�(nèi)壓力P2就會(huì)大于P1。實(shí)際中,油缸兩腔因間隙竄�,在P2>P1的瞬間,液壓油有從高壓區(qū)無桿腔向低壓區(qū)有桿腔流�(dòng)的趨�,流�(dòng)一旦產(chǎn)�,P2降低,P1升高,F(xiàn)1增大,活塞受力失去平�,活塞帶�(dòng)刀架快速向無桿腔方向移�(dòng)。而瞬間過�,因仿形刀架下行結(jié)�,作用在縱向油缸活塞上的水平推力F’1自行消失,活塞快速移�(dòng)�(jié)束,刀架走刀趨于平穩(wěn),沖刀�(xiàn)象結(jié)��
以上兩例故障的排除方法已在多次實(shí)踐中得到了驗(yàn)�,維修工作取得良好效果� |